payfsl
級別: 工控俠客
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圖片:
![]() 鋼管折彎設備: 客戶對弧度要求比較高,人工手動調整不能滿足要求,想用傳感器實時檢測弧度,通過PID運算驅動伺服電機帶動活動輪進行自動調整。不知道這樣的方案可不可行,各位大神有沒有更好的方案? 另外具體寫程序也還是迷迷糊糊,以前寫過溫度的PID,還沒有寫過運動控制的PID,也希望大神能賜教。 因為鋼管有反彈,并且反彈的量不固定,所以才引入檢測和PID運算進行動態補償 [ 此帖被payfsl在2022-04-25 20:11重新編輯 ] |
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cfg168
級別: 探索解密
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上數控或者運動控制了,因為需要進行復雜的插補運算指令去實現了,而不再是簡單的算術運算(加減乘除)了,PLC和PID沒轍。 |
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cfg168
級別: 探索解密
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PID是恒定控制系統,比如恒溫,恒壓,恒流等等。 你的需求是恒形狀控制系統吧?或者是恒運動軌跡控制系統。形狀和軌跡的實現,就會涉及到復雜的多軸機械運動,簡稱運動控制,比如6軸焊接機械手,多軸數控加工中心。 如果說恒溫,恒壓,恒流等等的控制系統是“一維”控制系統(只有一個控制參數對象),那么你的彎管機恒形狀控制系統,至少是“二維”控制系統了吧?要控制管給進速度+折彎運動的彎曲率。你覺得用一維的邏輯去解決二維的難題靠譜么? |
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cfg168
級別: 探索解密
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就算你的管給進速度是恒定的,那么你得首先得去解決弧度檢測的難題,你打算怎么檢測?行程開關檢測?光電開關檢測?視覺檢測?編碼器檢測? |
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cfg168
級別: 探索解密
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原加工設備不變,加工工藝不改,對吧。 只給原設備加裝成品檢測系統,一旦成品不達標,就發令給設備去反復的折騰這根加工原材料,直到加工合格通過后面增加的檢測系統。 那么問題來了,既然原設備成品不合格率有,而且不少,如果不技改設備本身的彎管工藝,而是事后不斷的檢測,不斷的發令給設備繼續深加工,使勁折騰設備加工出來的不合格的物料,直到合格為止,那么您的彎管設備的產出率會是什么一個情況呢?您想過嘛?原不加檢測系統的產出率是10根/分鐘,加了檢測系統的產出率有可能暴跌到1根/分鐘,您說有可能不? 回到事情的原始情況,問題的根源就是加工材質不達標導致不合格率飆升,如果只添加補救機構,拼死的去補救而不治本,您的補救時間算不算生產效率呢?如果不算生產效率,那么您可以使勁折騰,而不必擔心生產管理部門去呱呱叫說設備制作成品緩慢,效率低下訂單趕不出來了哦。 |
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